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攪拌站典型故障問(wèn)題處理大全(二)
發(fā)布者:master
發(fā)布時(shí)間:2020-08-31 08:44:00
故障現(xiàn)象:攪拌機(jī)卸完料后,,卸了料門(mén)關(guān)閉,,但無(wú)關(guān)門(mén)信號(hào),造成程序停止運(yùn)行,。
原因分析:
攪拌機(jī)卸料門(mén)接近開(kāi)關(guān)與卸料門(mén)上的轉(zhuǎn)柄指針接近距離不超過(guò)5mm才能感應(yīng)信號(hào),。當(dāng)卸料門(mén)因油泵壓力未達(dá)到要求或卸料門(mén)在關(guān)閉時(shí)被攪拌機(jī)里的殘料卡住時(shí),,接近開(kāi)關(guān)接近不到轉(zhuǎn)柄指針而沒(méi)有信號(hào),因接近開(kāi)關(guān)或轉(zhuǎn)柄指針?biāo)蓜?dòng),,使接近距離超過(guò)5mm時(shí),,接近開(kāi)關(guān)也感應(yīng)不到信號(hào),。如接近開(kāi)關(guān)損壞也沒(méi)有信號(hào)輸出。
處理過(guò)程:
1,、檢查卸料門(mén)液壓系統(tǒng)工作壓力是否達(dá)到要求(13MPa)
2,、切換到手動(dòng),把攪拌機(jī)卸料門(mén)打開(kāi),,使卡住的殘料掉落后再關(guān)上,。
3、檢查接近開(kāi)關(guān)和轉(zhuǎn)柄指針是否松動(dòng),。
4,、檢查接近開(kāi)關(guān)是否損壞。
故障現(xiàn)象:攪拌機(jī)卸出的混凝土不均勻,,一邊干,、一邊濕。
原因分析:
攪拌時(shí)間過(guò)短會(huì)攪拌不均勻,,另攪拌機(jī)噴水管?chē)娮彀惭b不正確,,則噴水不均勻,更容易使混凝土一邊干,、一邊濕,。
處理過(guò)程:
1、檢查攪拌時(shí)間是否過(guò)短(一般為30秒),,如攪拌時(shí)間過(guò)短可延長(zhǎng)攪拌時(shí)間,。
2、檢查噴水管?chē)娮斓陌惭b排列順序是否正確,,正確的排列順序是排水泵邊的噴嘴最小,,另一邊的噴嘴最大,,中間按從小到大的順序均勻排列安裝,。
原因分析:
骨料稱量誤差與細(xì)設(shè)定,、落差及卸料的均勻性有密切的聯(lián)系,。細(xì)設(shè)定數(shù)據(jù)必須大于落差,否則,,細(xì)設(shè)定信號(hào)尚未輸出,,落差信號(hào)已發(fā)出,停止卸料,。
處理過(guò)程:
1,、骨料總是偏多,可通調(diào)大落差的辦法解決,。落差調(diào)大后,,需檢查其數(shù)值是否小于細(xì)設(shè)定值,,如落差大于細(xì)設(shè)定則應(yīng)相應(yīng)調(diào)大細(xì)設(shè)定的數(shù)值。
2,、骨料總是偏多,,可通調(diào)小落差的辦法解決。落差調(diào)小后,,細(xì)設(shè)定值一般不需調(diào)整,。
3、骨料稱量一會(huì)而多一會(huì)而少,,首先檢查卸料的均勻性,,檢查卸料口是否有雜物卡住等,然后再調(diào)整細(xì)設(shè)定和落差,。
故障現(xiàn)象:粉料稱量總是偏多/偏少/時(shí)多時(shí)少
原因分析:
與粉料稱量有關(guān)的因素有落差的設(shè)定,、螺旋機(jī)的送料均勻性、主樓除塵負(fù)壓的影響等,。
處理過(guò)程:
總是偏多或總是偏小可通過(guò)調(diào)整落差來(lái)改正,。當(dāng)稱量不穩(wěn)定時(shí),應(yīng)檢查螺旋機(jī)送料的均勻性(主要看粉料罐下料是否順暢)并處理,。另檢查主樓除塵管路和除塵機(jī)濾芯是否堵塞,。
故障現(xiàn)象:外加劑稱量總是偏多/偏少/時(shí)多時(shí)少
原因分析:
主要是落差和手動(dòng)球閥開(kāi)度的影響。
處理過(guò)程:
先調(diào)整落差,,如調(diào)整落差后稱量仍有問(wèn)題,,則把外加劑管路中手動(dòng)球閥關(guān)小,再調(diào)整落差,。
故障現(xiàn)象:外加劑稱量總是偏多/偏少/時(shí)多時(shí)少
原因分析:
主要是落差和手動(dòng)球閥開(kāi)度的影響,。
處理過(guò)程:
先調(diào)整落差,如調(diào)整落差后稱量仍有問(wèn)題,,則把外加劑管路中手動(dòng)球閥關(guān)小,,再調(diào)整落差。
故障現(xiàn)象:在自動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中,,粉料計(jì)量斗內(nèi)的物料稱好后漸漸變小,。
原因分析:
主要是卸料氣動(dòng)蝶閥關(guān)不嚴(yán)所引起。而氣動(dòng)蝶閥關(guān)不嚴(yán)的因素有:氣動(dòng)蝶閥組裝時(shí)限位螺釘位置不合適造成蝶閥本身關(guān)不到位,,另蝶閥出口處粘了物料,,也會(huì)造成氣動(dòng)蝶閥關(guān)不到位。
處理過(guò)程:
1,、先拆開(kāi)與氣動(dòng)蝶閥相聯(lián)的紅色膠管,,檢查是否有物料粘在蝶閥上,如有,,則在蝶閥開(kāi)啟狀態(tài)下,,用鋼刷把物料清理掉,。
2、檢查蝶閥的限位頂絲位置是否合適,,可通過(guò)調(diào)整頂絲來(lái)限制蝶閥的開(kāi)度,。
故障現(xiàn)象:任務(wù)設(shè)置好后,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊存盤(pán)下傳,,但稱重儀表接受不到計(jì)算機(jī)下傳的數(shù)據(jù),。在生產(chǎn)過(guò)程中,稱重儀表檢測(cè)到的重量數(shù)據(jù)不能傳輸?shù)接?jì)算機(jī)上,,計(jì)算機(jī)界面上相應(yīng)的數(shù)據(jù)控件窗口無(wú)反應(yīng),。
原因分析:
稱重儀表與計(jì)算機(jī)之間通過(guò)一拖八串口線連接。儀表與計(jì)算機(jī)之間的通訊線松動(dòng),、斷線,、短接或碰殼等都會(huì)造成儀表與計(jì)算機(jī)之間無(wú)通訊。另儀表的參數(shù)設(shè)置不正確對(duì)通訊也有影響,。
處理過(guò)程:
檢查通訊線接頭是否有缺陷并處理,,檢查儀表參數(shù)設(shè)置是否正確。
故障現(xiàn)象:在自然狀態(tài)下,,儀表顯示數(shù)據(jù)連續(xù)不斷的變化,。
原因分析:
稱重儀表顯示重量數(shù)據(jù)來(lái)源于傳感器接線盒傳送過(guò)來(lái)的電流信號(hào),儀表顯示重量波動(dòng)大,,則說(shuō)明傳感器接線盒傳輸過(guò)來(lái)的電流波動(dòng),。傳感器內(nèi)部電橋損壞或傳感器接線盒接線頭松動(dòng)都會(huì)造成電流波動(dòng)。
處理過(guò)程:
拆除某個(gè)傳感器在接線盒上的所有接線,、看儀表數(shù)據(jù)是否繼續(xù)漂移,。如儀表數(shù)據(jù)停止漂移,則可判斷該傳感器接線松動(dòng)或傳感器損壞,。把拆下的傳感器所有接線重新接到接線盒上,,如儀表數(shù)據(jù)停止漂移,則說(shuō)明原因是接線松動(dòng)所致,,如儀表數(shù)據(jù)繼續(xù)飄移,,則傳感器損壞,更換傳感器即可解決,。如拆掉某個(gè)傳感器后,儀表數(shù)據(jù)繼續(xù)漂移,,則拆另一個(gè)傳感器(已拆傳感器的接線先不要接),,按類似方法處理。